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電催化氧化法處理含氨氮廢水及工藝設計方案

文章來源:易之捷 上傳時間:2017-06-15 瀏覽次數(shù):
文章摘要:摘 要:文章根據(jù)濕法生產(chǎn)車間廢水特點,研究了采用電催化氧化法處理含氨氮工業(yè)廢水的可行性,分別考察了廢水中氨氮含量、氧化時間、廢水中氯離子含量對處理效果的影響。試驗結(jié)果表明:電催化氧化法處理廢水中的氨氮工藝路線可行,相當佳條件為:進水氨氮濃度小于400mg/L,氧化時間90分鐘,廢水中氯離子含量1.5g/L,在此條件下,氧化效率能達到90%以上,廢水中殘留氨氮小于30mg/L。***,針對車間廢水特點...

摘 要:文章根據(jù)濕法生產(chǎn)車間廢水特點,研究了采用電催化氧化法處理含氨氮工業(yè)廢水的可行性,分別考察了廢水中氨氮含量、氧化時間、廢水中氯離子含量對處理效果的影響。試驗結(jié)果表明:電催化氧化法處理廢水中的氨氮工藝路線可行,相當佳條件為:進水氨氮濃度小于400mg/L,氧化時間90分鐘,廢水中氯離子含量1.5g/L,在此條件下,氧化效率能達到90%以上,廢水中殘留氨氮小于30mg/L。***,針對車間廢水特點設計了可行的處理方案。

關鍵詞:電催化氧化法;吹脫法;氨氮;廢水處理;工業(yè)廢水

文章以濕法生產(chǎn)車間廢水為例,主要研究了采用電催化氧化法去除工業(yè)廢水中氨氮的可行性及相當佳條件,然后根據(jù)試驗結(jié)果,設計了廢水處理工藝流程。

1 電催化氧化法處理氨氮機理

化學技術(shù)的基本原理就是使污染物在電極上直接發(fā)生電化學反應或利用電極表面產(chǎn)生的強氧化性物質(zhì)使污染物發(fā)生氧化還原反應,后者稱為間接電化學反應。如圖1所示:

電催化氧化(ECO)機理主要是通過電極和催化材料的作用產(chǎn)生超氧自由基(·O2)、H2O2、羥基自由基(·OH)等活性基團來氧化水體中的污染物,若溶液中有Cl-存在,還可能有Cl2、HClO-及ClO-等氧化劑存在,能**提高降低污染物的能力[1]。

電催化氧化法利用陽極氧化性可直接或間接地將氨氮氧化,具有較高的去除率,該方法操作簡便自動化程度高,不需要添加氧化還原劑,避免污泥的二次污染,能量效率高,反應條件溫和,常溫常壓下即可。其缺點是耗電量大[2]。

2 實驗部分

2.1 試驗過程

針對濕法生產(chǎn)車間廢水特點,為了研究電催化氧化法去除氨氮相當佳條件,做了以下實驗:進水來自某濕法生產(chǎn)車間產(chǎn)生的含氨氮廢水,初始氨氮含量約為1500mg/L,稀釋后作為實驗用水,通過調(diào)節(jié)氧化電流及電壓,控制氧化時間,調(diào)節(jié)進水中氯離子含量,達到去除廢水中氨氮的效果。

2.2 試驗裝置

3 結(jié)果與討論

3.1 氧化時間對去除效率的影響

生產(chǎn)線含氨氮廢水經(jīng)稀釋后,氨氮含量329.28mg/L作為實驗用水,固定電流(80A)電壓(5.0V),進水中氯離子含量小于0.5g/L,PH:8.2,調(diào)整循環(huán)時間,實驗結(jié)果見圖3。

由圖3可看出:進水氨氮濃度為329.28mg/L,當氧化時間大于90分鐘時,去除效率大于80%,殘留氨氮含量小于65mg/L。繼續(xù)增加氧化時間,去除效率略有提高,但幅度不大,另外,考慮隨著氧化時間的延長,會增加耗電量,增加處理成本,因此,確定相當佳氧化時間為90分鐘。

3.2 進水濃度對去除效率的影響

生產(chǎn)線含氨氮廢水經(jīng)稀釋后,固定電流(80A)電壓(5.0V),進水氯離子含量小于0.5g/L,PH:7.9,氧化時間90分鐘,改變進水中氨氮含量,結(jié)果如圖4所示。

由圖4可看出:當進水中氨氮在400mg/L左右時,去除效率可達到85%以上,出水氨氮含量小于60mg/L,提高進水中氨氮含量,殘留氨氮大于100mg/L。因此,試驗中選擇進水氨氮小于400mg/L。

3.3 氯離子含量對去除效率的影響

生產(chǎn)線含氨氮廢水經(jīng)稀釋后,氨氮濃度為340-450mg/L,固定電流(80A)電壓(5.0V),氧化時間90分鐘,PH:8.1,改變進水中氯離子含量,結(jié)果如圖5、6所示。

4 工業(yè)設計方案

根據(jù)以上試驗,電催化氧化實驗相當佳條件為:進水中氨氮含量400mg/L左右,氧化時間90分鐘,進水中氯離子含量1.5g/L,去除效率可達到95%以上,氧化后殘留氨氮小于30mg/L。

結(jié)合車間廢水特點:氨氮含量1500-2000mg/L,PH:7-8。我們推薦設計工藝方案為:首先采用兩級吹脫去除廢水中80%的氨氮,剩余氨氮采用電催化氧化,吹脫后氨氮采用稀鹽酸吸收后返回氧化池,可增加其中氯離子含量,降低成本。

整個工藝流程可分為五個部分:PH調(diào)節(jié)、溫度調(diào)節(jié)、吹脫、吸收、氧化。PH調(diào)節(jié)采用NaOH將廢水PH調(diào)至11-12;溫度調(diào)節(jié)采用飽和蒸汽將廢水升溫至30℃以上;吹脫部分采用吹脫法除氨氮,盡可能降低廢水在的氨氮;氨氮吸收部分采用稀鹽酸吸收吹脫出的氨氮,并返回氧化池利用;氧化部分采用電催化氧化法去除吹脫后廢水中殘余的氨氮,達到排放要求[3]。

5 結(jié)束語

文章根據(jù)濕法生產(chǎn)車間廢水特點,研究了電催化氧化法處理含氨氮廢水的可行性,從處理成本等方面考慮,通過試驗,得出電催化氧化法處理氨氮的相當佳條件:進水氨氮濃度小于400mg/L,氧化時間90分鐘,進水中氯離子含量1.5g/L,則噸水耗電量約30KWh。根據(jù)廢水特點,結(jié)合試驗結(jié)論,設計了采用“吹脫+電催化氧化法”處理廢水中氨氮含量在1500-2000mg/L的工藝方案。

參考文獻

[1]曾次元,李亮,趙心越,等.電化學氧化法除氨氮的影響因素[J].復旦大學學報,2006,45(3):348-352.

[2]商娟,馮秀娟.電化學在低濃度氨氮廢水處理中的研究進展[J].**資源綜合利用,2010,28(12):33-35.

[3]胡繼峰,劉懷.含氨廢水處理技術(shù)及工藝設計方案[J].水處理技術(shù),2003,29(4):244-246.

作者簡介:譚玉虎(1980-),男,工程師,一直從事粉體材料工藝技術(shù)及裝備開發(fā)工作。

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